理论教育 岩锚吊车梁混凝土施工缺陷处理

岩锚吊车梁混凝土施工缺陷处理

时间:2023-10-28 理论教育 版权反馈
【摘要】:(一)岩锚吊车梁混凝土裂缝处理岩锚吊车梁是主厂房内第一个混凝土施工项目,由中铁十六局承担施工,岩锚梁岩台开挖形状及爆破面均达到较高的质量,模板钢筋焊接绑扎均由监理检验合格。经以上两次处理,主变洞顶拱渗水有明显减少。经查明,大坝右岸帷幕轴线与引水隧洞轴线正交,裂缝是由于此段引水隧洞未进行固结灌浆前,帷幕灌浆先行施工所致。

岩锚吊车梁混凝土施工缺陷处理

(一)岩锚吊车梁混凝土裂缝处理

岩锚吊车梁是主厂房内第一个混凝土施工项目,由中铁十六局承担施工,岩锚梁岩台开挖形状及爆破面均达到较高的质量,模板钢筋焊接绑扎均由监理检验合格。混凝土原材料检验合格,混凝土表面光滑、密实,强度满足设计要求。由于混凝土浇筑时,入仓温度较高,拆模不久,发现岩锚梁产生了裂缝,上游梁裂缝9条,下游梁裂缝12条,为横向缝。裂缝长度一般2.5~2.9m,宽度1.0mm左右,最宽2.0mm。岩锚梁全长83.0m,上游梁分段长18m,下游梁分段长22m,纵向防裂钢筋为I级钢筋。经分析,裂缝产生的原因,主要是由于入仓温度较高,浇筑梁段较长,防裂纵向筋为I级钢筋(后改为螺纹筋,并加密),其在温度应力作用下,致使梁体裂缝。

因梁体为横向裂缝,对结构承载能力无大影响,采用灌注改性环氧液的化学灌浆加固处理。1998年8月底至10月初完成了化学灌浆,并在裂缝表面贴玻璃布封闭保护。

化学灌浆埋设灌浆盒66个,灌入浆液457.7L,灌浆质量合格。灌浆后,原来渗水的裂缝全部不渗水,在桥吊各级荷载试验时(最大荷载400t),经对裂缝观测无变化。

(二)主变洞顶拱渗水处理

主变洞施工完后,存在顶拱渗水、顶拱喷混凝土厚度小于设计厚度(设计厚度为15cm,顶拱实测平均厚度为14cm)和部分锚杆孔渗水问题。

主变洞顶拱存在f521、f512层间错动面,又受F36在顶拱斜切,顺层渗水汇聚F36排泄,在开挖过程中,有一股渗水在顶拱出露,并随着洞室掘进,向主变洞中部偏下游移动。顶拱喷锚完成后,雨季3~4个排水孔中有较大的水流射出,另有部分排水孔和锚杆孔渗水。曾在厂房2号排水廊道内打深孔10个,穿过F36,有3个孔出水,又在尾调室岩锚梁以上打了51个孔,斜向穿过主变洞下游边墙进入主变洞,企图排除F36断层汇水,但也只有3个孔在雨季出水。经以上两次处理,主变洞顶拱渗水有明显减少。在主变洞吊顶完成,机组发电后观察,到雨季暴雨后,主变洞顶拱中部下游侧仍有多处排孔成线流状出水或滴水,部分锚杆孔也渗水,原有的几个呈射流状的排水孔还有一个满管出水。

为了综合解决上述问题,对主变洞顶拱采用固结灌浆的处理方案,以加固顶拱围岩,提高岩体的完整性,控制围岩变形,堵塞顶拱渗水通道,提高锚杆孔注浆的密实性。(www.daowen.com)

固结灌浆孔的孔、排距均为2.0m,孔深3.0m,利用原排水孔注浆,不够之处补打钻孔。注浆分Ⅱ序、Ⅰ序孔灌浆,Ⅰ序孔灌浆压力为0.2MPa,Ⅱ序孔压力为0.25MPa。灌浆顺序从拱座向拱顶中间推进,全孔一次灌注。待固结灌浆完成后,重打排水孔。

通过固结灌浆处理,顶拱渗水再次明显减少,原来渗水的锚杆孔不再渗水,固灌对锚杆注浆起到补灌作用,多点位移计的测值表明围岩趋于稳定。

(三)主厂房围岩喷混凝土裂缝处理

1998年发现主厂房1号、3号机组上游墙和2号机组下游墙己喷混凝土裂缝。经分析,裂缝位置与F15、f421、f412地质构造相对应。裂缝产生的原因并非是围岩变形,而是构造带中物质在地下水浸泡下膨胀,将喷混凝土鼓裂。采取沿裂缝凿槽后,挂钢筋网,补喷混凝土,再打排水孔,以后检查未发现裂缝。

(四)引水隧洞上平段衬砌混凝土裂缝处理

1998年5月,3条引水隧洞上平段0+035~0+038桩号衬砌混凝土发生环状裂缝带,每个裂缝带有裂缝9~13条不等,缝宽1~3mm,并有较多的水泥浆溢出。经查明,大坝右岸帷幕轴线与引水隧洞轴线正交,裂缝是由于此段引水隧洞未进行固结灌浆前,帷幕灌浆先行施工所致。经研究对混凝土裂缝灌浆和对桩号0+038m前后4.0m范围内的围岩采用化学灌浆进行处理,灌浆材料为改性环氧树脂,其特点是在渗水的情况下可以灌注,并有一定的剪切强度。

灌浆于1998年9~11月完成,裂缝吸浆量686.2L,裂缝带的围岩吸浆量399.5L。1999年5月,当水库水位200.0m时,派员进入3号引水洞上平段检查化学灌浆效果,灌前普遍渗水的裂缝基本不再渗水,化学灌浆达到了设计要求。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈