1998年长江流域大水,澧水三江口洪峰流量19900m3/s,洪涝灾害惨重,直接经济损失127.7亿元。各级领导从防洪角度痛定思痛,对原先有专家关于加高大坝的建议予以高度重视,迅即委托湖南省水电院于1998年10月研究编写了《江垭水库提高超蓄能力工程措施》的专题报告,并很快获得上级审批,补列工程概算,立即付诸实施。在不改变正常高水位、不改变大坝设计标准、不改变征地移民回水线、不影响发电施工总工期的条件下,对正在紧张施工中的江垭大坝采取某些必要的补强加固工程措施,将大坝加高3m,坝顶高程由242m加高到245m,使防洪高水位提高到239m,增加备用防洪库容(236~239m之间)1.15亿m3。经调洪演算可将P=1%洪峰流量9580m3/s控制下泄1700m3/s,为下游防洪削峰、错峰以及减缓防汛抢险压力、减少特大洪灾损失等创造了安全灵活调度条件;也可将7.4亿m3防洪库容分配为超蓄1.15亿m3、预留6.25亿m3,相应汛限水位可由210.6m抬高到215.0m,仍未改变原定的征地移民(20%和5%标准)回水线,净增发电效益和增加水库满蓄率,是一举多得的合理修改。大坝加高3m后,通过调洪演算取得水库特征水位与下泄量列于表4-6:
表4-6 江垭大坝加高水库调洪方案成果表
根据1993年原初设拟定的防洪调度方式,大坝加高3m后,蓄洪水位239m的水库调度方式,作了3种合理可行的方案,其成果列于表4-6。
方案Ⅰ:起调水位210.6m,当发生大于50年一遇而达到P=1%洪水时,仍由中孔闸门控制下泄1700m3/s,坝前水位238.7m(为留安全余度取整值239m),这就是说,为下游防洪的江垭拦洪标准可由原来的50年一遇提高到100年一遇。超过100年水位239m,表孔、中孔按不大于入库洪水流量下泄。由此演算得P=0.02%校核洪水位242.7m,最大下泄11700m3/s,这是设计院推荐的方案。
方案Ⅱ:起调水位210.6m,当利用超高拦蓄P=1%洪水控泄1700m3/s,水位升高达239m时,继续为下游滞洪、错峰,中孔关闭,表孔敞泄。演算得出P=0.02%校核洪水位244.1m,最大下泄9940m3/s,这是可供运用的备用方案。(www.daowen.com)
方案Ⅲ:当下游防护区出现非常情况,为减缓防汛抢险压力,减轻洪灾损失,库水位在210.6~239m之间,不允许泄洪(仅有水轮机出流420m3/s),强迫关闸拦洪。239m以上,中孔或因事故等原因不能开启,仅由表孔敞泄,此时P=0.2%设计洪水位241.6m,下泄8293m3/s,P=0.02%校核洪水位244.7m,最大下泄9966m3/s。这是一种事故极限情况,是校核大坝防洪保安的极限最高洪水位。
根据以上3种调洪方案演算成果,最终确定江垭大坝及表孔弧门均加高3m,坝顶高程由242m加高到245.0m,坝顶并设有1.2m高的钢筋混凝土防浪墙,表孔弧门(宽×高)由14m×12m改为14m×15m,防洪高蓄水位由236m抬高到239m,以及其他有关加高加固的补强工程措施,以保证大坝安全运用。详见第六章第一节。
1998年冬,大坝加高3m后,水库防洪蓄水位由236m抬高到239m,综合考虑3个调洪方案演算结果,确定的水库特征指标与1993年初设成果对照,见表4-7。
表4-7 初设与加高后水库特征指标对照表
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