事故简介
2017年某混凝土公司由于三角债,公司营运已陷入困境,得知某停产数年的水泥厂筒仓里还有一些水泥可以低价购入,于是无任何手续将此水泥运入搅拌站。正好搅拌站技术负责人有病休息,试验室无人取样检验,就将这些水泥投入使用,生产了600m3混凝土。施工单位浇筑混凝土后,发现混凝土颜色发黄,长时间不上强度,于是混凝土公司派人到工地,将不凝的混凝土取样回试验室,成型混凝土试件,进行快速蒸汽养护和标养,经检验混凝土强度极低,必须对这批混凝土返工处理。
原因分析
事情发生后技术部门立即调出当天混凝土发货单和搅拌站电脑记录。对当天供应混凝土的各工地进行走访调查,确定仅3个工地混凝土凝结时间不正常,其余混凝土强度正常增长。这3个工程的混凝土均在同一个站连续生产,当天外加剂、骨料、掺合料均没有进新料,因此确定是水泥的问题。
经调查,该站在两天前进了两车水泥,供应商才坦白是以粉煤灰价格进的低廉废水泥,该水泥厂已倒闭3年。
事故处理(www.daowen.com)
无强度的混凝土分别浇筑了甲工程基础底板、乙工程二层混凝土柱和另一工程的道路硬覆盖。由于不能确定混凝土后期强度是否会增长,工地工程正常进行。4d后测定混凝土蒸养试件强度极低,施工现场混凝土强度毫无增长,决定将这批混凝土工程全部拆除返工,此时乙工程的三层柱已完成钢筋和模板工程,也不得不一起拆除,增加了拆除工作量。甲工程底板也全部拆除返工,搅拌站赔偿了300万元返工和误工费,损失惨重。
预防措施
1)由于混凝土强度须28d才能检验出来,也就是说混凝土生产是个特殊过程,因此混凝土所用原材料,特别是水泥,必须有可靠的质量保证,应事先选择合格分供方。
2)水泥进场必须及时取样,通过需水量、凝结时间和胶砂试件拆模情况,以及与外加剂相容性试验,就可初步判断水泥是否有异常现象。
3)混凝土生产过程的各种记录,包括筒仓进料及入仓记录、搅拌站电脑下料打印记录、混凝土发货单、原材料检验记录、带班工程师记录等都必须认真执行和保存。以便发生事故时追溯。
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