事故简介
某道桥工程施工水下灌注桩,采用预拌混凝土浇筑。每根桩混凝土量均超过70m3,前期施工过程中一切正常,但浇筑到170根桩以后,3d中发生了2次堵管,导致断桩事故。
原因分析
1)导管接头密封不严。经观察,敲击堵管后拔出的导管,仍有许多稀浆从接缝处流出,这说明导管有渗漏现象。
2)从导管流出的混凝土中找出不少厚度达20~30mm、已硬化的混凝土块,碎块一面呈光滑弯曲面,另一面则凹凸不平。明显看出这是附着在导管内壁未清除干净的混凝土残留物。
从以上两点充分说明,发生堵管的主要原因是:附着在导管内壁有硬化混凝土残留物,在新混凝土浇筑时产生的冲压下,发生集中脱落,再加上导管接头渗漏所致。混凝土堵管使浇筑中断,造成断桩。
事故处理(www.daowen.com)
由于造成断桩的是第一车混凝土,桩的浇筑高度不高,时间不长,用起重机将钢筋笼拔出,用钻孔机继续往下钻,采用反循环倒吸混凝土拌合物的措施,将已注入桩内的混凝土排出来,钻至原来的深度,检查沉渣厚度符合要求后,再下钢筋笼,重新浇筑混凝土。
如断桩位置在离地面较近的位置,可待桩身混凝土具有一定强度后,挖开周围的土壤,清理桩头后,提高一个强度等级,进行支模接桩。上述方法实施有困难时,也可采取补桩方法。
预防措施
1)施工单位应加强对操作人员的技术交底,使操作员懂得水下灌注桩施工技术要点,提高质量意识和责任性。每次浇筑完混凝土,必须认真清理导管内壁;浇筑前必须严格检查导管接头是否严密;浇筑混凝土时拔管速度不可过快。
2)混凝土公司必须高度重视灌注桩混凝土质量,水下灌注桩应按自密实混凝土技术要求配制,并适当延长混凝土凝结时间。施工过程中,要派专人到现场跟踪服务。做到保证混凝土拌合物符合技术要求;合理调度运输车辆,确保混凝土连续供应。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。