事故简介
某商品混凝土公司搅拌站生产时,突然发现混凝土用水量增大。经试验人员检查,在搅拌站主机出口处,坍落度正常,基本在180~200mm,十几分钟后,坍落度只有60~80mm了。试验人员采取增加外加剂掺量,经多次试验,坍落度损失均没任何改善。后经进一步试验,发现混凝土在生产时必须用水量来调整,将初始坍落度放大,直至混凝土处于轻微离析状态,坍落度损失才稍有好转。
原因分析
经调查,该混凝土使用的是机制砂,石粉含量、细度模数都达到要求,但发现该砂表面泛白,且用手容易捏碎。这种砂是风化山砂与风化土混合物,经水洗成为“水洗山砂”。此砂表面看粒型好、结配合理,细度模数属中粗砂标准,是较理想的建筑用砂。但实际上这种砂抗压强度很低,用力可捏成碎粉,不符合国家标准要求。不仅不能用来配制混凝土,即使配制砂浆强度也大幅下降。配制混凝土时,会造成拌合物坍落度极快地损失,其原因为:
1)这种砂进入搅拌主机后,由于搅拌时间较短(约20~25s),各种原材料没有充分混合均匀就卸料,又经运输车较长时的运输搅动,由于风化山砂抗压强度低,不断被破碎、分裂,从而使细骨料比表面积迅速加大,细度模数大幅降低,砂子逐渐变为细砂、特细砂及粉状材料。正是细骨料的逐步变化,造成混凝土坍落度快速损失。
2)由于风化山砂需水量很大,而高效减水剂只能对水泥及掺合料起到分散减水作用,即使再增加外加剂掺量,也远远不能满足风化山砂的需水量。正因为如此,使混凝土生产时必须用水量来调整坍落度,以满足风化山砂的需水量。但这种方法,会使混凝土抗压强度降低,达不到设计要求而造成工程质量事故。(www.daowen.com)
事故处理
对已使用不合格机制砂的工程及时观测结构混凝土强度,不合格部位进行加固补强。预防措施
严格控制原材料质量,按规定对进场材料检验。发现机制砂用手就可捏成碎粉,必须坚决退货。使用的机制砂必须按人工砂的技术要求检测其压碎指标,不合格不得使用。
一般使用风化山砂混凝土强度约降低10~15MPa,万不得已必须用风化砂配制混凝土时,必须提高强度等级,以此保证其强度。
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