【摘要】:事故简介2005年4月26日,某市混凝土公司供应地下室底板混凝土,第一段共3000m3左右。施工完毕后发现底板混凝土终凝时间不一致,甚至后半部的混凝土几天之后仍然没有终凝。搅拌站一次性储备了6000m3混凝土用量的膨胀剂,但第一阶段结束清点库存时,发现膨胀剂已剩无几。由于膨胀剂计量失控,导致后半段浇筑的混凝土凝结时间发生难以判断的变化。
事故简介
2005年4月26日,某市混凝土公司供应地下室底板混凝土,第一段共3000m3左右。施工完毕后发现底板混凝土终凝时间不一致,甚至后半部的混凝土几天之后仍然没有终凝。
原因分析
经过对搅拌站生产过程情况了解和对搅拌生产相关资料的检查,发现该工程底板混凝土总量为6000m3,计划分两次浇筑完。搅拌站一次性储备了6000m3混凝土用量的膨胀剂,但第一阶段结束清点库存时,发现膨胀剂已剩无几。
由于外加剂厂家运距较远,没有散装膨胀剂储备,合同约定,以袋装形式进场,由厂家派人到站内拆袋倒入运灰车内,再吹送到散灰储仓内,按配比进行生产。由于夜间照明差,管理监督不严,工人长时间劳累、责任意识不强等原因,在拆袋过程中,竟发生有将编织袋掉入散灰车内,吹进储灰仓的情况。随着时间推移,编织袋缠绕在螺旋终端闸门开启处,致使闸门关闭不严形成长流水现象。由于膨胀剂计量失控,导致后半段浇筑的混凝土凝结时间发生难以判断的变化。(www.daowen.com)
事故处理及预防措施
1)经对事故混凝土进行实体钻芯抽验,没有达到设计要求强度的部分,经设计单位验算,进行了必要的加固处理。不仅拖延了工程工期,也给企业造成很大的经济损失。
2)凡采用粉剂袋装材料,如在后台传送带上料,此处必须设置监视屏,搅拌站操作人员应随时通过屏幕查看外加剂的掺加情况;膨胀剂宜由生产厂提供散装车,风送入仓使用。
3)混凝土搅拌过程中,操作人员要注意主机电流的变化,一旦进入搅拌机内的物料超过计算容量,电流值会升高,此时搅拌站操作人员应立即通知机械维修工,及时配合查找原因,排除故障。
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