理论教育 混凝土质量问题与事故典型案例-混凝土60h缓凝

混凝土质量问题与事故典型案例-混凝土60h缓凝

时间:2023-10-12 理论教育 版权反馈
【摘要】:事故处理只要不采用引气型泵送剂,混凝土缓凝不超过3d,其后期强度一般不会下降。2)建议搅拌站将泵送剂的质量分数下调至8%~10%,减小使用风险。

混凝土质量问题与事故典型案例-混凝土60h缓凝

事故简介

2016年4月21日下午3时至22日凌晨3时,某混凝土公司两座搅拌站供应的C25~C45混凝土,均出现48~60h的缓凝,并伴有泌水现象。

原因分析

首先对内部质量控制过程进行全面检查:

事发后搅拌站技术部门采取排除法,进行了下列分析和试验工作:

1)由于该搅拌站质量管理比较严格,对每车进场的粉煤灰均留样,于是对此阶段进场留样的粉煤灰进行混凝土配合比试验,观察混凝土是否缓凝,经12h混凝土全部正常凝结硬化,排除粉煤灰因素。

2)对粉料进仓记录和储仓进料口是否按要求加锁进行了检查,均按制度执行,排除粉煤灰误入水泥仓因素。

3)由于两座搅拌站同时发生缓凝现象,可排除搅拌站设备故障、计量设备的问题。

4)搅拌站每天约用10t泵送剂,当天生产的混凝土泵送剂均为同一车料,可排除泵送剂因素。

5)用C30混凝土配合比,以矿渣粉替代粉煤灰,进行混凝土凝结时间对比,结果发现混凝土初凝时间没有改变,从而可初步判定是水泥出了问题。

硅酸盐水泥是由石灰石、黏土和一些校正原料(如氧化铁氧化铝等)、矿化剂(如石膏等)原料,按一定比例制成生料,经过高温烧成的。水泥熟料的氧化物构成稍有变动,其化合物就会产生较大的变化,见表2-6。

经搅拌站总工与水泥厂联系,得知是该水泥厂因近期用户普遍反映水泥需水量大、保塑性差,调整了配方。厂方为了减少混凝土需水量和减慢水泥水化速度,AI2O3下调量过大,使水泥矿物组分C3A的量大大降低,如表2-6中3号较1号,AI2O3下调量2%,Fe2O3上调2%,则C3A从11.4%降至2.8%,水泥化学反应速度明显减慢,凝结时间随之延长。混凝土的泌水证明该批水泥C3A含量低。由于混凝土中有缓凝剂,因此其凝结时间约为水泥的5倍,势必造成混凝土超时凝结。这是水泥厂的微观变化,混凝土公司是很难或无法控制和发现的。

2-6 5种水泥熟料的氧化物和矿物组成(www.daowen.com)

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注:本表摘录自黄士元著《近代混凝土技术》。

其他原因

1)聚羧酸型泵送剂含固量为16%偏高,较高浓度的聚羧酸对外加剂掺量和搅拌用水的微量变化,都会引起混凝土拌合物工作性能和凝结时间的显著变化,此次缓凝事故不排除搅拌过程中有无外加用量的少量上调。

2)搅拌站没有聚羧酸母料,采用固含量为16%泵送剂作流化剂,会导致混凝土的缓凝。

当水泥因素与外加剂使用不当因素叠加时,混凝土便出现严重的缓凝现象。

事故处理

只要不采用引气型泵送剂,混凝土缓凝不超过3d,其后期强度一般不会下降。凡是发生混凝土缓凝的工程,应加强保湿养护工作,防止混凝土长时间缓凝过程中失水,影响水泥后期水化,导致强度下降。经检验,该批混凝土28d试件抗压强度和工程实体强度均合格。

预防措施

1)每车水泥进厂要留样,并进行混凝土试拌,检验水泥与外加剂相容性,观察凝结时间是否正常。

2)建议搅拌站将泵送剂的质量分数下调至8%~10%,减小使用风险。

3)搅拌站不得用泵送剂代替流化剂。

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