事故简介
某工程结构柱及剪力墙采用C50混凝土,施工至二层发现3d混凝土未凝结,拆不了模。该C50混凝土配制泵送剂掺量为满足初始坍落度要求,由1%~1.2%提高到1.6%~1.9%。施工现场采取塔式起重机用吊斗浇筑,浇筑一次需要20多min,因中间塔式起重机还穿插吊运钢筋、模板等其他材料,一车混凝土需2~4h浇筑完,因此,坍落度损失严重,现场采用泵送剂进行二次流化,掺量也没有严格控制,以坍落度达到要求为止。
原因分析
经与外加剂厂共同调查分析,泵送剂配方中缓凝组分为葡萄糖酸钠,每吨泵送剂中用50kg,按厂家推荐掺量1.2%计算,折算成葡萄糖酸钠掺量为0.06%;而实际混凝土生产时掺量为1.9%,则此时葡萄糖酸钠的掺量为0.095%;现场二次流化由于掺量无定数,这样葡萄糖酸钠在混凝土中的含量已无法考量。根据上述情况分析,混凝土中葡萄糖酸钠掺量有0.095%,再加二次流化掺量,葡萄糖酸钠估计可达到0.10%~0.12%,将是原来的一倍以上。目前我国配制泵送剂使用葡萄糖酸钠较多,掺量范围在0.03%~0.07%之间。如果掺量过多,凝结时间将明显延长,强度的下降随掺量的变化也很明显,见表2-5。
根据以上计算分析,认为此次缓凝事故,是由于采用泵送剂代替流化剂,导致混凝土拌合物中葡萄糖酸钠含量过多而造成的。
表2-5 葡萄糖酸钠对混凝土凝结时间和抗压强度的影响
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事故处理
1)混凝土二次流化应选用高效减水剂,不应使用泵送剂,掺量应经试验后确定,不得任意掺加。
2)厂家应与混凝土公司沟通,生产泵送剂中的缓凝组分要根据环境温度、混凝土强度等级和施工方法经试验确定。葡萄糖酸钠掺量过大,缓凝性太强,当用量超过0.10%后,会导致混凝土结构后期强度大幅度下降。
预防措施
加强现场施工组织管理,避免混凝土罐车在现场等待时间过长;混凝土公司要加强生产管理,发现情况,及时合理调度运输车辆,采取措施避免现场积压待卸车辆。
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