【摘要】:例118.2tex棉/涤80/20、2.1倍率的赛络纺竹节纱,棉的定量为8g,涤的定量为2g,传动比如何调?由棉/涤80/20纺制AB竹节纱,它是棉比例高的混合,如果出现如图3-4所示的横格现象,可能是单染棉的时候,棉把涤的部分包住了。图3-4横格现象重点是在减少纤维流失方面着手解决。减小粗纱定量,增大粗纱捻度,提高纤维的抱合力。加强细纱机车台现场管理,不灵活吊锭及时更换。
例1 18.2tex(32英支)棉/涤80/20、2.1倍率的赛络纺竹节纱,棉的定量为8g,涤的定量为2g,传动比如何调?
原设定工艺参数为:倍数2.1倍,节长50mm、偏差±0.4%,节距73mm、偏差±0.5%,传动比70.9,总牵伸倍数100倍,车速156r/min。
由于厂家棉的定量为8g,涤纶的定量为2g,纺制过程中采用以上工艺时,当总牵伸倍数到100倍时特数偏重,电动机速度最低110r/min,后来换轻重牙,把传动比变成84.5,但是控制箱中只能输到78用来降低电动机速度,从而达到特数要求。
最终工艺为:倍数2.1倍,节长50mm、偏差±0.4%,节距73mm、偏差±0.5%,传动比78(正确传动比为84.5),总牵伸倍数100倍,车速156r/min,电动机速度:120r/min。
例2 为什么开发30S JC/T80/20AB竹节纱,有横格出现,而棉比例低的65/35或70/30就没有?
由棉/涤80/20纺制AB竹节纱,它是棉比例高的混合,如果出现如图3-4所示的横格现象,可能是单染棉的时候,棉把涤的部分包住了。(www.daowen.com)
图3-4 横格现象
重点是在减少纤维流失方面着手解决。
(1)减小粗纱定量,增大粗纱捻度,提高纤维的抱合力。
(2)加强细纱机车台现场管理,不灵活吊锭及时更换。
(3)降低车速。
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