3.1 自动切割、翻架装置控制原理
挤出机整个切割、翻架过程采用贝加莱公司的2003系列可编程序控制,由触动开关完成自动切割、翻架。控制准确、灵敏,避免了连锯、连翻故障。
自动工作原理:型材在牵引机履带的引导下,当碰到翻架上第一个行程开关时,气路压紧电磁阀、切割电磁阀、电磁离合器得电,型材被压紧,切割滑车同步向前移动,切割机运转,延时一秒钟后,切割电磁阀得电,切割刀架抬起,开始切割型材。切割到位后,行程开关动作发出信号,切割电机停止运转,压紧气缸复位,滑车返回复位。切割过程完毕后,型材继续前进,碰到翻架上第二个行程开关,落料电磁阀得电,料架翻转,延时3秒钟后,落料电磁阀断电,落架复位。见图11-5切割、翻架气路流程图。
图11-5 上面安装有四个电磁阀先后得电打开气阀
3.2 自动切割、翻架装置故障处理(1)不自动切割
故障原因:限位开关损坏,输入控制电线断路。
处理方法:采用在面板中手动切割,如即时切割,说明自动切割系统没有问题,应打开自动切割限位盖,用万用表直流电压测量,如有24v电源,说明限位装置损坏,如不切割,应查看CX408切割输入、输出指示是否正常,如正常,可能外部控制线路中断或有问题。
(2)自动切割后不复位
故障原因:滑动小车复位限位装置失控或复位信号线断。(www.daowen.com)
处理方法:这时前行超控及时报警,打开型材防护盖,如拉紧已会拉,说明抬起气缸或机械有故障,如都不复位,应搬动小车上限位手柄,如复位,用万用直流电压挡测量限位上复位线,如有24v电流,说明限位损坏,反之线路有故障。
(3)自动切割不到位
故障原因:小车上限位调整不当。
处理方法:调整小车上限位。
(4)运行中突然切割,型材到位触动限位开关后不切割。
故障原因:切割控制输入信号线短接。
处理方法:这时用手动也不工作,主要是触动手动切割控制输入线,短接所致。切割限位虽然复位,但控制线还是短接,应在扩展CX408上观察输入指示灯是否亮,及时解除短接点。
(5)不自动翻架
故障原因:限位损坏,输入控制报警信号线断。
处理方法:在面板上手动翻架,如马上翻架,说明自动翻架有故障,用万用表直流电压挡测量限位上的信号线,如有24V电流,说明限位开关损坏。
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