于龙珠,男,汉族,1939年11月23日出生,1964年1月毕业于大连工学院化工系,同年2月参加工作,1972年6月加入中国共产党,高级工程师,曾任吉化基建指挥部设备部部长。1999年7月退休。
1990年4月,我调任公司30万吨乙烯工程建设指挥部设备部部长一职,主要负责进口设备的报关、检验、接运、现场安装等项业务,常年奔走于公司、海关、港口商检之间,奋战在千里运输线上。吉化30万吨乙烯工程进口设备多、时间要求紧、运输难度大,这在吉化的建设史上是绝无仅有的。但值得庆幸的是,在全体同志的共同努力下,我们圆满地完成了进口设备管理任务,而且未出现任何差错,为30万吨乙烯工程建设出了一份力,这足以让我一生都感到光荣和自豪。
我们设备部经常出差,看似很轻松,其实搞好进口设备的管理有很多困难。首先是资金不足,对于进口设备的关税、增值税、商检费、公路运输费等,由于资金不能及时到位,只好拖欠,有的税费甚至拖欠一两年也无法兑现。其次是公路运输道路状况不佳。从大连到吉林,除沈大高速公路外,其余都是二、三级公路,须经过沈阳、铁岭、开原、昌图、四平、长春等城市市区,最后经由吉长北路进入吉林市区。沿途平房树木障碍多、交叉路口窄、公路桥洞高度低,致使超宽、超长、超高的设备很难通过。三是国内设备制造厂家均奉行预付款的潜规则,不交预付款就不供货。因此,设备制作的进度质量很难保证,外委定制的设备质量,主要机泵密封不严和焊接点泄漏等问题居多。各种各样的困难摆在面前,怎么办?嘴上说的都不算,关键看实干,能把设备安全运到家才是真本事。于是,针对资金不足,我们就主动与海关和厂商联系,凭吉化的信誉请求放行。针对公路运输难行,我们就提前沿路搞好踏察,并根据不同情况拿出预案。针对外委定制设备质量进度难以保证,我们就选派专人蹲在厂家搞好现场监制。没钱求人办事难,千里步行踏察难,设备监制则更难。为请求海关放行,同志们磨破了嘴皮子;为搞好公路踏察,同志们磨破了鞋底子;为搞好设备监制,同志们半年都回不了一次家。虽然工作很辛苦,但同志们都毫无怨言。因为大家的心中有一个共同的奋斗目标,那就是一切为了30万吨乙烯早日建成投产。
进口设备的选型,是由公司领导率领设计院、生产厂、进出口公司等有关单位,经过严格的考察选定的。在签订了设备进口合同之后,由我们设备部负责与外商沟通,逐台搞清楚进口设备的外形尺寸(长、宽、高)和重量,确定适合的运输方法。为确保运输环节万无一失,设备部依据合同规定的相关条款,紧密围绕港口接运、到岸报关、海关商检、开箱检验和现场检验等各关键节点,提前做好了各项准备工作。一是成立了进口设备科,指定专人分别负责港口设备接运和到货设备卸车。二是成立了外联组,负责与海关、商检、压检等政府主管部门的联络,建立和谐的外部环境。三是成立了运输调度组,负责对外公开招标,选定有资质的运输公司组成运输车队。四是成立了路况调查组,由设备部领导带队负责踏察沿途公路状况,对大连至吉林的沿途路况做到了心中有数。通过各项周密的准备工作,落实了各岗位的目标、任务和专责,为切实搞好进口设备运输提供了可靠的保证。整个30万吨乙烯项目的进口设备多达上万包(件),其中较大设备就有上百台。最重的设备达300吨,最长的设备达64米,最宽的设备达6.4米,最高的设备达5.4米。从大连港出发,每次运输要走几天几夜,甚至一周才能到达现场。例如,乙烯塔长达64米、重达100吨,须用汽车整体运输。当运输车辆行至吉林市沙河子路口时,因路边有五棵大树,影响拖车转弯。我出面与船营区园林管理处进行磋商,并提出要将这五棵树锯掉的要求。起初,园林处的同志百般不同意。后来,他们觉得的确无法变道通行,只有此路一条,又感到吉化30万吨乙烯建设特别重要,耽搁不起,所以在我们照章缴纳了500元伐树补偿款后,由园林处负责伐树,清除了路障,保证了拖车的顺利通行。
再如,对于直径超过5米的大型设备,一般都采取在拖车与炮车之间搭轿子的办法进行运输。可是,因冬季天冷路滑,遇着陡坡,拖车和炮车两头拽无法前行。遇到这种情况,我们就用25吨吊车在前面连拖带拉才能上去。还有,乙烯的7台裂解炉预热器怕冻,我们就先在大连港附近租用外贸的仓库,把怕冻的设备临时存放在里面,等到第二年开春时再运回现场。每当大型设备运输车辆进入市区时,我们就请市区交警帮忙,每次都是由警车在前面疏导,我们的设备运输车紧随其后,顺利地通过闹市区。
进口设备到货后,我们设备部首先要按照不同装置类别,分开存放在不同的仓库里保管。然后,再与外商代表一起开箱检验。如发现缺少配件,就在当场列出清单,经双方确认后,再安排下一次发货时补齐。
如发现设备质量问题时,须经外商确认,再委托施工单位进行现场修复,所需资金由外商承担。例如,乙烯装置中有一台高压设备,经试压发现罐体接管出现泄漏,外商当场承认设备质量有问题。这台高压设备的材质是合金钢焊接,由我们设备部出面,请来哈尔滨焊接研究所的技术人员进行现场咨询,在哈尔滨焊接研究所专家的指导下,成功地消除了设备焊口缺陷。修复这台设备,我们向外商索赔人民币20万元。(www.daowen.com)
吉化30万吨乙烯国产设备的制作方面,化工设备由吉化机械厂承担,球罐由大连金州重机厂承担,机泵设备由沈阳鼓风机厂、沈阳水泥厂、长春水泵厂、大连耐酸泵厂、旅顺屏蔽泵厂等单位承担,动力厂锅炉由哈尔滨锅炉厂承担,汽轮机由哈尔滨汽轮机厂承担,电气仪表、化验室设备则聘请吉林省招标公司采用公开招标的方法,选定制作厂家。上述所有国产设备的制作,都由我们设备部负责联系和监制。
1994年是30万吨乙烯项目土建施工年。在这一年里,进口设备和材料开始陆续到货。这些材料通过火车运、汽车拉,源源不断地被发送到各厂的专用线和施工现场。其中,乙烯装置设备到货量最大,设备部仓库科的工人曾在一天里卸了74节火车皮的货物。进口设备须经海关等部门完成商检和开箱检验后,才能有计划地发送到现场交给施工单位。
1995年是30万吨乙烯项目设备安装年。首先由施工单位领取设备,并附带合格证、检验报告、发票等证票。设备部派出的现场工号员每天都参加现场调度会,及时向施工单位通报设备到货的时间、种类和件数等情况,指导施工单位做好接货的准备。比如,染料厂苯酚丙酮装置有两台国产丙烯泵,试车时发现了泄漏问题。我们设备部就积极向厂家反映问题,沟通解决的办法。对此,厂家很重视,由厂长带队很快来到现场进行处理,但始终未能解决问题。于是,我们设备部就想办法调换了两台参数相近的进口泵,最终使问题得到了圆满解决。
1996年是30万吨乙烯项目试车投产年。为确保装置“96·9”开车目标顺利实现,我们设备部全体技职人员倾巢出动,分兵把口,协同作战。一切为了开车,一切保证开车。哪里有需要,我们就到哪里去。比如,动力厂4#炉取料机在试车时,发现一根液压高压油管爆裂了,时间很紧,我们立即派人驱车到哈尔滨重机厂,找到该厂保管员更换了一根新的高压油管,安装好后保证了装置正常试车。
在完成“96·9”开车任务后,我们就立即开始筹划高碳醇两台反应器的运输。这两台反应器长达30米,直径达4.5米,重达300吨。考虑到沿途公路桥梁的承载能力,我们果断决定改公路运输为铁路运输。于是,我们在铁道部的大力支持下,从齐齐哈尔调来了D30特种车皮,从大连港始发,沿途经由沈阳、锦州、大安北、长春、卡伦,历时10天。但是,由于土门岭山洞的限高很严,车皮停在卡伦站。实在没办法,我们就进行现场模拟实验,现场测得实际间隙为70毫米,而铁路局规定的限制间隙为110毫米。最后,经报请沈阳铁路局局长同意,车皮被放行并顺利通过了山洞。
时光荏苒,岁月如梭。如今,我已退休回家10多年了,当年发生的一些事情已经记得不是很清楚了。在当年鏖战30万吨乙烯的日子里,我带领设备部的同志,战严寒、斗酷暑,团结一心,奋战在千里运输线上。大家付出了许多辛苦,也收获了许多喜悦。值此之际,我诚挚地感谢同志们对我工作的支持。祝愿吉化的明天更加兴旺发达。
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