1.恢复性企业整顿
在“调整、改革、整顿、提高”八字方针指引下,阀门行业各厂按一机部的“机械工业提高产品质量整顿企业管理十二条”标准进行整顿。各厂都成立了企业整顿领导小组,发动群众,进行了恢复性企业整顿。通过整顿,强化了生产指挥管理机构,落实了干部和知识分子政策,健全了“岗位责任制”“考勤制”“质量检验制”“交接班制”“安全生产制”“设备维护保养制”“经济核算制”等多项企业管理制度。各厂在进行生产管理的同时,也抓了技术管理,对产品标准、图样和技术文件重新进行整顿和归档等。
1982年,中共中央、国务院又提出了《关于国营工业企业进行全面整顿的决定》。阀门行业各厂又投入了以提高经营管理,加强经济效益为中心,以抓好生产计划管理与完善经济责任制为重点和以做好五项工作、三项建设、实现六好企业为目标的全面企业整顿。
经过两次企业整顿,阀门行业生产管理水平有了显著提高,原来亏损的企业开始转亏为盈,原来较好的企业也更上一层楼。
1983年阀门行业实现利润总额0.76亿元,产品销售税金0.24亿元,利润和税金累计总额为1亿元。1983年实现利润水平比1982年增长47.5%,盈利额达到100万元以上的企业有19家,盈利额达到400万元以上的有两家,盈利额达到500万元以上的有1家,突破了1982年的水平。1983年亏损企业为4家,比1982年减少了9家,亏损面占阀门行业总企业数的2.7%,比1982年下降了6%。1983年全行业人均利润为927元,比1982年658元增长41%。1983年全行业每名职工平均创造价值为6157元,比1982年提高11%,比1980年提高14%。在“五项整顿”验收合格的基础上,阀门行业各厂开始向现代化管理迈进,如上海市东海阀门厂开始在企业管理上应用电子计算机,上海阀门厂、开封高中压阀门厂、铁岭地区阀门厂也着手开展这一工作。(www.daowen.com)
2.改革生产管理方式适应新的形势
随着国民经济的调整,阀门工业的生产面临着新的形势,工业建设速度放慢,基本建设压缩,一大批石化基建项目的设备成套进口,传统的阀门用户也在调整之中减少了订货,造成大部分生产厂“吃不饱”;同时,国家急需的节能产品和新产品,由于品种、质量、技术水平、交货期等方面原因,反而“吃不了”,被外商占去了一部分市场。这种矛盾从企业外部来说,主要是经济体制不合理所造成的。从企业内部来说,主要是企业缺少活力和后劲,经不起市场变化的冲击,经营理念落后。长期以来,国内企业主要依靠国家统产、统销,吃国家的“大锅饭”。因此在产品需求发生变化,产需关系失衡,得不到上级的“产、供、销”一起包时,企业就没有应变能力。产品销路打不开,甚至连长期短缺的高中压阀门的销路都成了问题,普遍感到原有的传统产品“吃不饱”。另一方面,产品技术水平上不去,更新换代十分缓慢,对难度大、要求高的新产品又“吃不了”。这是传统管理体制在调整时期的综合反映。为了适应新时期的新形势,各企业纷纷派出大批人员到全国各地走访用户,进行市场调查和产品质量调查,主动登门拜访和承接任务。各企业开始从依赖统产、统供、统销的圈子里走了出来。
1979年以来,企业获得了在国家计划外自行安排生产和自行销售的自主权以后,各厂都开始把生产经营放在重要地位,纷纷建立或加强经营销售部门,开展市场调查和预测,加强为用户服务,逐渐从生产型向生产经营形转变。各企业从实践中体会到,必须根据本企业的特点,扬长避短发挥自己的优势,不断发展新产品,提高产品在市场上的竞争能力,才能使企业兴旺发达。例如:武汉阀门厂加强了营销力量,先后有120人次到全国各地走访了925个用户,赢得了用户信任。
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