(1)挖掘机斗杆工作装置改进 针对生产现场温度高,故障率上升等问题,对挖掘机斗杆进行大胆改造。将原本安装在斗杆外的铲斗液压缸放置在斗杆腔内,避免高温直接辐射。
首先在斗杆内设计安装了一套四连杆机构来操纵松渣器(图2);其次特殊加工制作一个力矩相当、且可放进斗杆腔的液压缸,为四连杆机构提供动力,液压油管也尽可能放置在斗杆腔内。改进后,液压油温温升大大减缓,挖掘机开动率得到了有效提高。具体设计如下:
图2 改进前后斗杆工作装置
C-D—1070mm A-D—1920mm E-D—647mm A-B—731mm A-G—3178mm
1)杆长及销轴位置的确定:①AB杆为原车附件未改动。②为了使内置液压缸尽量远离高温钢渣,尽量将摇臂CD铰接点D远离铲斗端。同时保证焊装的销轴支座在收起斗杆时不与大臂干涉,确定D点位置为AD=1920mm。③CD杆长度确定,为了使挖掘机在工作时C点前端不与热闷池对面的钢坯发生碰撞,同时保证摇臂转动时C点能够有足够的行程,经现场测试选择CD杆长度为1070mm。④BC杆长度的选择,为了保证松渣器工作时角度正常,经现场松渣器收斗及卸载模拟试验,选择BC杆长度为1830mm。⑤各连接杆间选择与原车工作装置相同直径ϕ90的销轴相连。
2)内置液压缸的选择:该四杆机构为费力机构,为保证动力足够大,改制后的缸筒内径应尽可能大。由于斗杆内腔空间有限,选择标准内径为180mm的液压缸。
3)液压缸缸杆与CD杆铰接点E的选择:首先对CD杆受力分析(图3),假设各力方向与CD杆垂直,且不计阻力,原油缸工作时对B点的压力为F1,改为新结构后C点对BC杆的压力仍为F1,CD杆上C点的反作用力也应为F1。
F1=pS1=pπR2=pπ(70)2=4900pπ
F2=pS2=pπR2=pπ(90)2=8100pπ
式中,F1为BC杆反作用力;F2为新液压缸对E点的作用力;p为挖掘机液压系统压强;S1为原液压缸无杆腔活塞受力面积(原液压缸内径为140mm);S2为新液压缸无杆腔活塞受力面积。
由力学公式:
F1CD=F2ED
4900pπ1070=8100pπED
ED=647mm
4)新液压缸活塞行程的确定。取CD杆两个极限位置(图4)DC及DC′,C′为原液压缸的行程1285mm,依几何公式:
DE/EE′=DC/CC′
图3 CD杆受力分析
图4 CD杆行程分析
647/EE′=1070/1285(www.daowen.com)
EE′=777mm
依此选择E点位置。新液压缸活塞行程为777mm。
5)液压缸与斗杆铰接点F的选择:依据CD杆的两个极限位置及液压缸的行程,并根据斗杆腔的内部结构,现场选择F点位置。
(2)挖掘机松渣器设计制造 针对铲斗磨损加快,更换频率高的现状,对挖掘机的终端工作装置的设计制作进行研究。耙子松土在日常生活中经常见到,这一想象给我们带来了设计灵感,决定设计制作一个耐高温、耐磨的三齿松渣装置——松渣器(图5)。松渣器与铲斗液压缸的四连杆机构可靠连接,形成一个全新的工作装置。
1)把松渣器设计成上部结构和下部铲齿两部分,上下部通过一根通轴连接并可靠焊接形成一个整体。
2)结构部件外形与原铲斗保持一致,以保证与四连杆机构可靠连接,为保证铲齿的使用寿命,铲齿外形设计成较为粗壮的锥形,上部最大宽度为188mm,齿尖宽度为100mm,长度为1000mm,铲齿前端400mm与后部成40°角,保证松渣器具备足够的挖掘力。
3)齿间距设计为420mm,保证松渣时阻力不至于太大。
4)组装过程中,对焊接环节严格要求,壁厚大于20mm开10×45°单面坡口,壁厚大于30mm需开双面坡口,以保证整体结构的刚度。
该松渣器投入使用后,切实起到了较为理想的松渣效果,使用周期大大延长,一个松渣器可使用50天,而且,铲齿可更换,上部结构在不变形的情况下可更换2~3次铲齿,满足生产需要。
图5 松渣器
(3)挖掘机液压油循环系统的改进
1)增设附加油箱。针对高温环境下液压油温异常升高、液压油变质加快的问题,在主泵及工作系统的回油管路中分别加装了一个800mm×270mm×600mm及600mm×400mm×300mm的附加油箱,以增加液压油的散热面积,起到液压油降温作用,减少因高温引起的液压系统故障。
2)加装白钢滤清器。在液压系统主回油路附加油箱及控制油路附加油箱分别加装了一套5μm白钢过滤器,进一步对液压油进行过滤,防止杂质进入液压系统,延长液压部件使用寿命。
(4)挖掘机其他部分改进
1)铲斗油封国产化。长时间的高温作业,挖掘机铲斗液压缸油封极易老化、渗油,原厂油封近5000元一套,四五天就要更换一套,成本非常高。经攻关研究,从专业厂家定做了耐高温氟胶液压缸油封,对该油封进行国产化和当地化,经使用,效果很好,完全可以达到原厂油封的标准,单套价格只需四百多元,年可节约备件费用20余万元。同时在液压油管外裹石棉布和胶管做防护处理,防止高温烘烤液压油管路,实行多台挖掘机轮流作业、阶段性的对液压缸及小臂进行打水降温,尽量避免铲斗液压缸缸杆收回时烫伤油封。
2)驱动轮增加防护。挖掘机在翻渣作业时驱动轮端盖常与热闷池水封槽发生碰撞,导致驱动轮端盖经常被水封槽刮伤,造成驱动轮端盖螺栓松动,齿轮油渗漏。针对此问题,巧妙利用废旧销轴在车架两侧焊接了护铁,使水封槽不和驱动端盖直接接触,而是与护铁相碰,避免了驱动部件损伤,经使用,效果非常好。
3)底盘车架加固。挖掘机在松渣作业时负荷较大,底盘经常单侧翘起、落下,振动较大,而且水封槽对链板冲击力也较大,导致车架底部开裂,补焊后很快又发生裂纹。对挖掘机车架开裂部位进行打坡口,重新焊接,之后,制作了30mm厚的三角筋板,按间距300mm的距离焊接在车架底部内侧,对车架进行强有力的加固,使用了近两年,再未发生底盘车架开焊现象。
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