如图4所示,该方案的实施难点及实施步骤有以下几点:①原来离合器传力盘内孔A与轴配合为过盈配合,难以拆卸。②离合器活动盘双耳尺寸中心距T1比原来大25mm,需配装固定销1。③由于离合器宽度M不一致,导致离合器进气孔2-P定位尺寸不一致,需要配进气孔。④尤其需要留意气缸的密封,气室通气后应不漏气。
图4 气动离合器工作原理
1)气动离合器工作原理。如图4所示,左边为气动离合器实物图,右边为离合器的横截面半剖视图,离合器自然状态下活动盘通过两件固定销1与剪床飞轮孔连接,并且处于长期转动状态。6根复位弹簧+导向销推动气缸,使得气缸不与活动盘一起转动,离合器不传递动力至传动轴。当离合器通气状态,压缩空气经通气孔2-P至气室内,推动气缸克服弹簧力将摩擦片压紧至活动盘。于是将飞轮的动力传递至传力盘,传力盘的内孔与轴连接,从而起到传递动力的作用。力矩传动路线为:飞轮→两件固定销1→摩擦片→气缸→复位弹簧+销→传力盘→轴→小齿轮(图1中的零件3)。
应指出的是,固定盘通过固定销2固定在底座中,固定盘也有摩擦片,离合器不工作状态下,复位弹簧将气缸推至固定盘方向,切断动力的同时也起到制动作用,使轴、小齿轮能够及时停止传动,剪床刀架及时停止剪切避免误动作。
2)拆卸原传力盘如图5所示,维修人员计划通过安装螺钉M10后用拉锤、千斤顶将传力盘拔出。由于螺钉太细(M10),几次将螺钉拉断了都未能拉动。于是采取氧乙炔割枪割掉外圆,但是割的时候发现割不动,故判断该零件为铸钢件,不能通过割的方式拆卸。最后采取电弧焊的方式用焊条将外圆熔化,产生的熔化物体将铸钢外圆吹掉,最终达到破除拆卸的目的。焊疤痕迹如图6所示。
图5 传力盘
图6 焊疤痕迹
3)配固定销1。现KB0500离合器活动盘双耳尺寸中心距T1比原来大25mm,需配装固定销1。方法有两种:①拆卸飞轮,配钻孔,将花费多一天的时间,认为不妥。②加工至两件偏心轴,通过两支偏心轴各偏心12.5mm,将离合器活动盘配装上去,如图7所示。为避免偏心轴强度不够,偏心轴圆角R3务必确保,防止应力集中,车削后淬火处理38-42HRC。(www.daowen.com)
图7 两支偏心轴
4)配钻进气孔。由于离合器宽度M不一致,导致离合器进气孔2-P定位尺寸不一致,需要配进气孔。现有离合器宽度达到120mm(原离合宽度100mm,图8),需要将轴进气孔距离往外移动20mm,才能顺利进气。
经过缜密思考后测绘,车削了一隔套,将气孔往螺纹方向移动20mm,配钻了一进气孔,封住原来气孔,将ϕ76×ϕ80×20隔套套在M76螺纹上后焊接,注意将轴头M76牙缠保护带保护好。由于轴为45中碳钢,注意焊接前预热到200℃左右。焊完之后用SJ-400气动打磨机打磨焊疤,磨平焊接疤痕。先用砂轮片粗磨,再用抛光片精密抛光,如图9所示。精密磨削后测绘尺寸,ϕ80+0-0.10达到尺寸要求。
图8 原轴进气孔实物与测绘图
图9 改后轴进气孔实物与测绘图
5)保证离合器室密封良好。原离合器安装在传力盘的压盖不能再使用,要车一压盖,将气室的气体密封,压盖如图10所示。设计配装了两件O形圈,其中O形圈ϕ80×3.55与ϕ80隔套外径配合,密封气体。O形圈内ϕ155×3.55压住离合器外缸,密封气体。从而保证了离合器气体室内密封的良好,压缩空气不会泄漏。
图10 压盖零件图、实物
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