主石坝合龙后,工作重点是土方闭气,切断外海潮水的流侵,加快虾塘建设。由于闭气土方需要量多达95万立方米,附近小山无土可取,运取能成形的滩涂土,运距长达3公里以上,成本很高。扩初设计会审时,有人提出采用缆车运土和汽车运土等办法,均因投资大,无法实施。与此同时,沿海堤内侧的排水河需要清除70万立方米含水量高达50%的泥浆,运载和排弃也很难解决。
这两个难题一直困扰着我们,又非解决不可。这时1号堤施工单位担心石坝合龙后,内坡漏水,冲刷坡脚,可能会增加闭气土方,造成运输成本上升,因而在闭气土方的外侧建一小石坝,石坝内侧2—3米竖一毛竹桩,桩间围土工布,用泥浆泵打泥浆至小坝与块石坝脚的槽内,让其沉淀和渗水固结作为闭气土。他们的做法立即引起了很大的反响。建设单位、设计单位和省水利水电离退休专业技术人员研究咨询后认为,闭气土方的下部每天要被潮水淹没,起不到应有的防渗固结作用,必将造成质量隐患。几位老专家多次进行渗流计算论证,都否定了这个做法,尤其是下部不能采用,坚持要取客土闭气。但每立方米预算只有4.5元,根本不可能取客土,否则要求如实提高单价。指挥部认为事关重大,不敢贸然松口。在进退两难之时,我们采用“摸着石头过河”的办法,选择4号堤C段离岸500米以外的坝段进行试验,因该段涂面较高,坝脚的闭气淤泥在涨潮时浸入水中的时间短,淤泥固结较快,即使不行,返工量也不大,返工时间也充裕,无碍大局。经试验,效果比预计的要好得多,每加高0.5米泥浆,不到10天就固结为20 —30厘米闭气土。在试验的基础上,1号堤也改进为泥浆泵采涂面泥,涂面泥吸完后,用水枪冲淤泥为泥浆,由吸泥泵打到海堤内坡作为闭气土。对涂面高度低泥浆泵不能操作的堤段,采用两种办法:一是用挖泥船挖泥到驳船,在驳船上装备较大型的吸泥泵,输泥到闭气土体断面;二是用小型翻斗挖泥机,自装皮带输送机输土。两种办法所取泥土均比泥浆泵取土的含水量小,工效高,效果好。至此,95万立方米闭气土方和70万立方米排水河废弃淤泥,这两大困扰我们的难题终于得以解决。使用这些方法解决闭气土方和处理废弃泥浆,是海堤建设中的创举,是群众智慧的结晶,是建设单位、设计部门和施工队伍紧密合作、敢于探索的丰硕成果。(www.daowen.com)
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